“环节顺了,咱们的劳动强度降了,我相信我们的2018年会更好。”
“是啊,从首煤仓到破碎机,几乎每个岗位都进行了小改革。”杨河煤业公司筛选厂会议室门口两个职工谈论着。
筛选厂担负着矿原煤运输、筛选的重要任务,任何一部设备的坏毛病都会影响整个矿井的生产。为此,2017年筛选厂定期对筛选设备进行大排查,发现问题及时进行整改,保证筛选环节畅通。
原首煤仓主梁由工字钢组成,由于工字钢侧面承受力较差,导致首煤仓内壁磨损严重,受力大的部位已出现明显凹痕,若不及时整改,会给原煤运输造成严重影响。针对此种情况,筛选厂将原来工字钢主梁更换为方钢,同时在方钢上方加装U型钢,以减小原煤对方钢的冲击力。方钢与U型钢采用U型卡固定,改变了之前焊接固定方法,大大减小了维修强度。
给煤机是将首煤仓里的原煤定量输送到1#胶带机上,正在使用的是K—-4型给煤机,每小时给煤量300吨左右,随着矿井产量的不断提高,给煤机的给煤量已远远不能满足矿井生产的需求,该厂积极组织人员对这一现象进行整改。技术人员经过现场勘查,根据给煤机的特点制定可行的方案,将减速机轴由曲拐偏心盘1孔调到2孔,加大给煤机滑道距离,使给煤机给煤量增大,此次整改改变了之前放空气炮造成1#胶带机因煤流不均导致的跑偏等现象,整改后每小时给煤量比原来多80吨,保证了原煤生产任务。
“自从有了这风压自动翻煤板,我这胳膊再也没疼过。这风可是帮了咱的大忙了。”1#胶带机司机李月营笑着说。
1#胶带机流煤筒的翻板是控制煤质的重要环节。翻煤板是长1米宽750mm厚8mm的不锈钢板,重近70公斤,一班有时要翻上五次左右,一班下来胳膊酸痛是常有的事。若遇上原煤潮湿,翻板上再沾些煤,翻起来就更吃力了。针对职工反映的问题,筛选厂积极组织人员进行整改。找风管、领汽缸,利用风压控制翻煤板,减轻职工的劳动强度。
“之前咱厂120多人,如今只有60人,设备还增加了好几部,要安全生产,我们就要尽可能的省时、省力。”机修班的郭师傅说。
由于煤楼环境限制,螺旋筛下煤筒上宽下窄,还有一定的坡度,商品煤干燥时运行正常,如果受井下地质条件或生产环节的影响出现煤质潮湿,就会经常出现局部筒子屯住的现象,给正常生产造成极大的影响。机修组成员便从采煤队的废料中收集废旧高压管100多米,并对接头进行更换,确保不漏气,从室外风管处接到螺旋筛煤筒下部,并设计了长短不同的四根枪管,尾部采用自制加工的丝扣连接,减小了空间狭小带来的不便。此举改变了以往投流煤筒仅靠笨重钎子处理的弊端,加上风力的作用,原来需用10分钟处理,现仅需2分钟就能解决,为煤炭运输争取了宝贵时间。
“咱筛选厂是原煤运输的咽喉环节,一旦设备出现故障将影响整个矿井的生产任务,所以我们的每台筛选设备状态必须是完好的。”筛选厂机修班班长毋保才说。
4#螺旋筛由于环境限制,电机、减速机位于7#胶带机和4#筛之间,狭小的空间给检修人员的工作带来极大的不便,也给安全工作埋下隐患。为了保证安全,该厂积极组织人员对这一现象进行改造。技术人员经过现场勘查,与岗位司机反复商讨、研究,并结合该螺旋筛的特殊位置制定出了一套切实可行的设计方案。利用废旧槽钢和滑轮相结合,配合导链相互作用,可以轻易将较重配件安全放置到准确位置。此举安全、便利、省时,原来需用近两个小时处理,现仅需40多分钟就能解决。
矸石仓内部长期受矸石撞击,磨损严重,矸石下溜过程中出现夹砟、堵仓等不良现象,影响矸石正常排放。毋保才积极组织机电修工作人员进行技术改造,分别对矸石仓口、矸石仓底部和两帮钢板进行更换,使每块钢板和钢板之间达到一个平面的标准,同时将砟仓口的角度改为45°,减少了流放阻力,增强了砟仓使用寿命,也减小了维修强度。
新春来到,杨河煤业筛选厂早已对2018的工作有了更全面、更合理的安排。相信2018,我们会更好!
(通讯员 杨小静)
Copyright @ 2016-2021 zmjt.cn All Rights Reserved 制作单位:郑煤集团信息管理中心
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》 豫B1-20060044 豫ICP备12008426号
地址:郑州市中原西路66号 电话:0371-87781116
全国互联网安全管理服务平台备案号:
豫公网安备 41010202002883号