春来更有好花枝。今年以来,新郑煤电公司紧紧围绕集团公司“降本增效年”工作要求,全面贯彻集团公司职代会和2018年度工作会议精神,进一步巩固安全基础,深挖内部潜力,提升质量意识和效益意识,一季度共完成产量75.17万吨,完成进尺2733米,实现利润1.26亿元,较好地完成了集团公司下达的各项任务指标。
狠抓安全 平安就是效益
“我们为每名职工建立了岗位责任清单,细化了考核内容,明确了职工该干什么、干成什么标准,把安全责任真正落实到每名职工。”新郑煤电公司安全监察科科长马家平如是说。
明确从总经理到一线职工的安全生产责任定位、责任范围和考核标准,把安全责任转化为具体的行为准则。强化各层级主动管理、履职尽责意识,建立安全生产“层层负责、人人有责、各负其责”的安全管理工作体系,实现安全生产从“全员参与”到“全员履责”的转变。充分利用“双重预防管理信息系统”,加强对隐患排查、治理、复查、验收过程的监督管理,促使隐患排查由重数量到重质量、高频次到高深度转变。构建了安全风险分级管控、安全隐患排查治理和安全生产标准化“三位一体”的工作体系,建立风险管理履职清单,确保所有安全风险始终处于受控状态。突出抓好巷道成型、粉尘防治、小线吊挂,开展精品工程和安全生产标准化创新评比,不断提高作业现场动态达标水平。
回收复用 降低物资消耗
“咦!这个不能扔呀!拾掇拾掇还管用……”机修队电修组的老李边从废料箱里往外挑拣着“宝贝”边自言自语说道。这样的场景在新郑煤电公司随处可见,废旧物资回收再利用的“淘宝”意识早已深入人心。
为减少新设备投入和高额的外修维护费用,新郑煤电公司严格按照各种设备实际使用、库存及采掘接替情况,制定了科学合理的修理计划,同时加强现场设备管理,严格落实包机责任制,制定日、周、月检修计划,降低设备故障率和修理费用。坚持旧的能修理复用的绝不换新,能够自行修复的决不外修的原则,一季度共修复各类电机、水泵、开关、绞车、皮带机等设备141台。目前,综采液压支架140架、采煤机1台正在自行修复中,仅综采设备自修一项就可节约外修资金220万元。另外,从供应公司购进原材料,自制设计加工胶带运输机2部,节约外购新设备费用200万余元。
优化设计 压减工程投入
“工程设计的失误就是最大的浪费。我们的任务就是结合工程地质资料及井下实际,统筹考虑各方面需求,拿出最优的工程设计方案,尽可能压减不必要的工程投入。”新郑煤电公司经营管理科副科长张晓彬说道。
在工作面设计布置上,他们充分利用现有的煤仓、车场和回风巷,设计底抽巷工程时,依据地质条件、采掘接替现状及相关探测规定,结合瓦斯治理需要,实时调整钻场间距,既保证了采掘接替平衡,又减少了工程投入,收到明显效果。仅一季度设计12202(复)工作面时,利用了原12202上下车场、回风联巷及煤仓,就减少巷道工程量320m,节约费用384万元。
同时,根据巷道使用属性区分,确定道轨、皮带型号、各类管线悬吊位置,提前设计预留各种硐室,做到巷道贯通就具备安装使用条件。减少工作面安装期间重新铺轨道、调整皮带等工作,既赢得了更多的生产时间,又减少了人力、物力投入。
此外,根据井下地质情况变化及时调整差异化支护形式,降低了支护材料投入。精准预报、控制施工层位,提前设计施工坡度,保证巷道流水坡度,减少排水阵地数量,实现排水泵无人值守等,都取得了显著的经济效益。
承包考评 省的都是自己的
“这个月我们又获得了材料考核示范单位,省下的材料费还能按比例奖励,变相提高了职工的收入,职工节省材料的积极性都特别高。”生产准备队党支部书记牛新团笑着说。
目前,新郑煤电公司职工材料节约意识高涨,这都得益于他们始终坚持材料分解分管、切块承包的管理模式,持续不断开展材料管理动态考核评比活动,让职工认识到省下的材料钱都能变成自己的收入,大幅度调动了职工自我节约的积极性,材料管理难度也大大下降。同时,严把材料计划审批关,从计划的源头抓起,层层把关,编制计划时要结合井下生产实际,掌握所管物资的消耗使用状况,既满足生产需要又不造成新的超储积压。把材料现场管理作为工作重点,实行包区、包面、定责任、定任务、定奖惩,坚持从材料出库验收开始,全过程跟踪材料管理的每一个环节,减少材料浪费。
技术创新 实现减人提效
今年以来,新郑煤电公司完善了技术创新奖励制度,明确了考核条件,细化了考核办法。鼓励各单位、个人充分发挥自身技术优势,注重小改小革、技术革新,重奖在创新中有突出贡献的先进个人,营造全员参与创新、主动创新、乐于创新的良好工作氛围。
一季度,该公司涌现了小改小革成果9项,“遥控式平地轨道矿车清洗机”、“矿车连接装置拉力试验台”、“井筒无线通信系统研究与应用”、“液压油缸拆装机”等项目成果先后通过了审查、验收,并在安全生产中得到应用和推广,降低了职工劳动强度,大大压缩了生产成本投入,有效提高了经济效益。其中,液压油缸拆装机的投入运用,不但解决了液压支架换代升级后人工不能修复的问题,而且实现了今后油缸修复机械自动化。据统计,该装置一年就可为公司节约各种资金60余万元。
深挖内潜降成本,节支降耗增效益。在新郑煤电公司,干部职工我要节约、人人创效观念犹如春天的花蕾,在矿区竞相绽放,已成为新郑煤电人的共识和追求的目标。
(李建华 姚保海)
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